鍋爐布袋除塵器改造后的投運怎么樣
(1)改造后的粉塵排放量比改造前減少了86%。
鍋爐除塵器改造后的投運:鍋爐除塵器改造前除塵器出口粉塵排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除塵器出口粉塵排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2號爐粉塵排放量減少了86%,每年可減少粉塵排放量2700噸。
(2)轉動板電除塵新的應用,使除塵系統(tǒng)比傳統(tǒng)電除塵節(jié)能33%,節(jié)能達到水平。
鍋爐除塵器改造把原來的第4電場改造成為轉動板電場,就實現(xiàn)了出口粉塵小于50mg/Nm3的預定目標,如果用傳統(tǒng)電除塵改造,那么需要在原來除塵器的基礎上增加兩個電場。在同等性能下,轉動板電除塵器系統(tǒng)比傳統(tǒng)電除塵節(jié)能33%,每年可節(jié)約用電438萬kWh。
(3)轉動板電除塵器改造增加了后續(xù)脫硫設備的性,減少運行阻力。
在轉動板電除塵器投運的一個月以來,由于除塵器效率的,進入脫硫系統(tǒng)的粉塵量減少,沒有發(fā)生過改造前常發(fā)生的脫硫煙氣換熱器堵塞的現(xiàn)象,由于了堵塞現(xiàn)象,使脫硫系統(tǒng)運行阻力平均減少220Pa,累計每年可節(jié)省電耗110萬kWh
除塵布袋除塵的工作機理是含塵煙氣通過過濾材料,塵粒被過濾下來,過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細粒粉塵主要靠擴散和篩分作用。濾料的粉塵層也有的過濾作用。除塵布袋的濾料就是合成纖維、天然纖維或玻璃纖維織成的布或氈。根據(jù)除塵器的設計需要再把布或氈縫成圓筒或扁平形濾袋
表面過濾高。通常工業(yè)用濾材是未覆膜過濾,它是依賴于濾材表面先建立粉塵層進行過濾,建立過濾時間長(約需要整個濾程的10%),阻力大,效率低,截留不,損耗也大,過濾和反吹壓力高,清灰頻繁,能耗較高,脈沖布袋除塵器使用壽命不長,設備占在面積大。使用覆膜除塵布袋,粉塵不能透入濾料,只是表面過濾,無論是粗細粉塵,沉積在濾料表面,即靠膜本身孔徑截留被濾物,無初濾期,開始就是過濾,近的時間處于過濾。
除塵骨架的優(yōu)劣直接影響著布袋的使用壽命和脈沖布袋除塵器的使用。劣制除塵骨架在使用過程中出現(xiàn)開焊現(xiàn)象,直接的后果就是在噴吹過程中將除塵布袋刮破,使除塵器產(chǎn)生漏灰現(xiàn)象。出現(xiàn)這種情況后,不需要換除塵骨架,而且也要換除塵布袋,除塵器的后期維護帶來大的開支。除塵骨架不使用,而且不會出現(xiàn)開焊刮破除塵布袋的現(xiàn)象。